在CPR1000機組中,設備冷卻水系統(tǒng)為核島內各熱交換器提供冷卻水,設計有A/B兩列緩沖箱,為監(jiān)視緩沖箱危急液位,兩列緩沖箱共使用了6臺差壓液位變送器。以A列緩沖箱為例,使用1臺3051智能變送器用于寬量程液位監(jiān)視,2臺1152變送器用于窄量程液位監(jiān)測。
在日常運行期間,在對緩沖箱液位指不進行的例行檢查中,反復、多次出現(xiàn)同列寬、窄量程液位變送器指不交又比較偏差大的情況。以某CPR1000機組為例,在近三年執(zhí)行的三次定期檢查中,2次出現(xiàn)A/B兩列的寬量程液位變送器交又比較結果降級,其中1次寬量程液位變送器處于降級的邊緣。
針對變送器交又比較降級的現(xiàn)象,本文從變送器測量原理、系統(tǒng)管線布置情況、DCS組態(tài)情況進行了分析調查,并在檢修窗口進行了處理。
緩沖箱液位監(jiān)視使用3051電容式差壓變送器,所測差壓信號轉換為電流信號送往DCS顯T。取樣管所傳導的差壓作用于變送器。室中心的兩側感壓膜片上,膜片產(chǎn)生微小位移的變化,改變了感壓膜片和兩側電容*板構成的差動電容值,。室的差動電容值在設計時與差壓成線性關系,差動電容經(jīng)過整流電路轉換為4-20mA標準信號輸出。
1152系列仍使用模擬電路板件,將差動電容信號轉換為4-20mA信號輸出。而3051系列變送器,設計支持Hart協(xié)議,內部設計有微控制器,可以對傳感器的數(shù)據(jù)進行處理,包括測量信號調理、數(shù)據(jù)顯不、自動校正和自動補償?shù)裙δ堋?/div>
3.2 DCS信號采集流程和組態(tài)
在某CPR1000機組,1E級系統(tǒng)采用AREVA TXS平臺,SR及NC級采用TXP-T2000 DCS平臺。窄量程液位經(jīng)TXS采集處理,通過網(wǎng)關送往操作員終端進行顯不。寬量程液位送TXP-2000系統(tǒng)進行采集處理,然后送操作員終端進行顯T_,
在TXP中信號采集時產(chǎn)生帶有時間標簽的數(shù)據(jù)(1"1'D) ,當液位變化量超過組態(tài)設置的Delta值時,會產(chǎn)生TTD數(shù)據(jù)。信號在服務器處理后送往111面顯T時,同樣設有Delta,液位變化超過Delta時111面指T才會刷新。
4異常可能原因分析
根據(jù)以上情況分析,造成緩沖箱液位變送器指不存在偏差有多種原因。
4.1變送器本身原因
①長期運行情況下,變送器出現(xiàn)零點漂移。②校驗單數(shù)據(jù)不正確,取樣管實際安裝高度與安裝圖不一致。
4.2取樣管線原因
①正壓側取樣管線缺水或存在氣體,此時會造成變送器指不偏低。②負壓側取樣管線有水,此時會造成變送器指不偏低。③取樣管線布置不合理,負壓側容易進水,水在細小的取樣管內形成水封或水膜,造成壓力傳導不暢,導致寬、窄量程液位變送器的負壓側壓力不完全一致。
4.3系統(tǒng)原因
設備冷卻水緩沖箱為水泵提供吸入壓頭,在泵啟動瞬間以及兩列泵切換期間,容易出現(xiàn)液位波動,影響變送器的測量結果,由于寬窄量程液位變送器的量程不同、型號不同,對于單個變送器的影響存在不一致的可能。
4.4檢修期間對變送器校驗不恰當
①打壓計量程選擇不當,緩沖箱液位變送器均是小量程液位變送器,使用選用大量程打壓計校驗時,由于打壓計精度不足引入誤差。②正反行程各校驗點穩(wěn)壓不當引入人為誤差。③打壓計使用前米清零,打壓計零點的微小的差別會引入較大誤差,使用大量程的打壓計時影響更大。4.5 DCS采集及顯示帶來的誤差
①變送器輸出的4-20mA信號需經(jīng)模擬量采集卡采集處理,采集卡自身有設計精度,DCS組態(tài)設置有Delta值,變化量小于Delta值時不會再次產(chǎn)生TTD }② TXP采集的信號經(jīng)過服務器處理,TXS采集的信號通過網(wǎng)關在操作員終端進行顯T時,由于111面刷新設置有Delta,存在一定的顯T誤差。
5對超差壓變送器的檢查處理
在2016年首次出現(xiàn)A/B列交又比較結果降級現(xiàn)象,根據(jù)上文分析的變送器超差的可能原因,制定了檢查方案,要點簡述如下。①調查歷史校驗報告,分析寬量程液位變送器木身異常的可能性。②在檢修窗口對寬量程液位變送器按現(xiàn)有校驗單進行校驗,檢查確認校驗結果。③如變送器校驗結果存在漂移情況,調整變送器至合格。④如變送器木身校驗合格,則檢查寬、窄量程變送器的標高,檢查校驗單輸入差壓,核實校驗單是否存在偏差,如有偏差,則進行修正后再校驗。⑤檢查變送器的取樣管線實際安裝情況,檢查管線布置、坡度等是否存在不利于壓力傳導的地方。⑥同時對變送器進行充水排氣,負壓側管線進行吹掃,檢查有無殘水。⑦對DCS組態(tài)設置對變送器顯不的影響進行分析。
5.1 2016年交叉比較降級的調查及原因分析
根據(jù)上述檢查方案,在2016年檢修結果如下:
①調閱歷史校驗單,發(fā)現(xiàn)A列寬量程變送器在2012年校驗時存在漂移,零點指T偏低約1.238cm,已調整合格。2015年的交又比較結果表明A列寬量程液位計指不偏低、處于降級的邊緣,在檢修窗口,對A列寬量程變送器校驗再次發(fā)現(xiàn)存在漂移;且變送器實際安裝高度較設計值偏低,對校驗單進行了升版并校驗調整變送器合格。②2016年,在檢修窗口對A/B列變送器進行了校驗。為防止打壓計量程過大引入校驗誤差,校驗選取了小量程打壓計,精度等級0.025,滿足變送器校驗要求(變送器等級0.5)。每一列變送器打壓時統(tǒng)一清零打壓計零點,發(fā)現(xiàn)A/B列寬量程變送器均發(fā)現(xiàn)零點偏低,同時B列寬量程校驗單標高偏低,且變送器無法調整合格,通過修改校驗單更換合格變送器加以解決。③檢查取樣管線,寬量程變送器與一窄量程變送器公用負壓側管線,窄量程負壓側有排水罐,而寬量程變送器米設計,造成寬量程負壓側容易積水使變送器指不偏低。④緩沖箱系統(tǒng)在線后對變送器負壓側管線用壓縮空氣吹掃,米發(fā)現(xiàn)大量的水跡,只有少量水滴,排水罐中也無殘水排出。⑤DCS組態(tài)對于寬窄量程變送器均有影響,微小的液位變化難以在111面刷新,在進行交又比較工作時選取了工況穩(wěn)定窗口,調取歷史曲線,盡量排除了}}I面顯不不刷新的偏差。
根據(jù)上述檢查過程,可以確認2016年交又比較降級,是因A列緩沖箱的寬量程液位變送器發(fā)生漂移;而B列寬量程液位變送器也有漂移且變送器標高不正確。
5.2 2017年交叉比較降級的調查及原因分析
在2017年日常執(zhí)行交又比較,再次發(fā)現(xiàn)A/B列緩沖箱液位變送器交又比較降級,對此進行調查和分析見下。
對2016年檢修后歷史曲線進行調查和統(tǒng)計,選取多個時間段的數(shù)據(jù)做比較,發(fā)現(xiàn)隨時間推移A列寬量程與窄量程液位指不平均值偏差逐漸變大,分析認為A列寬量程變送器發(fā)生漂移的可能性大。檢修結果表明,A寬量程液位變送器確實存在漂移且無法調整合格,更換新備件并校驗合格后,對負壓側管線進行吹掃,重新在線后寬量程與窄量程液位指不一致。
B列寬量程與窄量程液位變送器平均值偏差存在周期性波動現(xiàn)象。分析可能原因為負壓側取樣管線有水封造成壓力傳導不暢。在檢修窗口進行了校驗,變送器校驗合格,執(zhí)行完充水排氣和管線吹掃后,寬窄量程液位指不一致。
此外,已經(jīng)發(fā)起管線改造申請,在寬量程變送器負壓側同樣增加排水罐,消除積水導致液位指不異常的可能。
6結語
木文通過對某CPR1000機組設備冷卻水系統(tǒng)緩沖箱液位變送器交又比較降級原因分析,指出可能造成指不偏差的變送器異常、取樣管線布置異常、系統(tǒng)擾動、校驗引入偏差、DCS組態(tài)等各項因素,并在檢修期間進行了一一檢查和排除。其他CPR 1000機組可參考借鑒處理方法,節(jié)約調查分析的時間,優(yōu)化工期。